邯郸实业公司瞄准钢铁企业本身存在的3个循环链(工业用水循环,可燃气体回收,固态废气物循环),大力实施节能减排措施并凸显五大成效:
一是工业用水形成闭路循环系统。两个轧钢车间用水、煤气水封外排水、三班倒职工洗浴用水均通过管道汇集流入公司两个循环净水池,沉淀后用于轧钢轧槽冷却。轧钢浇槽水通过地沟再次排入循环净水池。工业用水形成闭路循环系统后,每月可节约新水800吨,折合节约标煤0.205tce。
二是轧钢加热炉改造。蓄热式高炉煤气烧嘴的投入应用,结束了轧钢烧煤、烧焦油的历史,改变了实业公司本体加热炉污染环境的现状,充分利用工厂多余的高炉煤气,降低了股份高炉煤气外排量,同样为股份分担了环境治理的重任。最近又投资购买两台蓄热式焦油烧嘴,用于提高焦油燃烧值,解决加热炉点火时冒黑烟的问题。
三是提高扁钢成材率,降低固态废钢铁料的产出。截至目前,扁钢综合成材率比计划提高了1%,全年按消耗6万吨钢坯来计算,实业公司将600吨废钢转换为正品扁钢,每吨钢按85kgce/t标煤消耗折算,废钢变正品变相节能51tce标煤。
四是产品结构调整,综合利用钢铁料。扁钢生产过程所产生的切头、切尾,以前全部交废钢处。实业公司通过调研发现,铸管部管子套装所用插装件,完全可以利用扁钢切头切尾来焊接加工,试验成功后,实业公司立即组建金属制品车间,对扁钢切头切尾二次加工,焊接成铸管部所需的各类插装件。仅插装件项目,综合利用废钢66.08吨,为公司创收24.44万元。从经济效益看,收效甚微,但减少固态废钢铁排出,降低了环境污染,变废为宝,从环保角度讲,意义重大。
五是改造化锌炉、启用节电设备。化锌炉是锌丝生产工序的主要耗电设备,改造前平均每吨锌条耗电320kWh。今年上半年实业公司成立技术攻关小组,将化锌炉内部结构改造,重新修铸,使融化室和保温室容积变大,锌条结晶由3流改为6流,大大提高锌条生产的机时产量,锌条耗电量降低至235kWh/吨。通过查阅资料,在锌条加热炉上安装节电器,通过在线跟踪对比,安装节电器后,节电率为7.94%。2007年截至目前锌条耗电量为214kWh/吨,按每年锌条产量2400吨计算,改造后锌条产品每年可以节电25.44万kWh,折合标煤31.265tce。
目前以节能减排为切入点的产业结构调整已经驶入重点实施轨道,并将成为钢铁企业生存和发展的安身立命之本,实业公司将以此为契机,进一步解放思想、优化结构、落实责任,适应市场需求,做好安全环保,节能减排工作,到“十一五”期末,确保实业公司本级万元利润能耗下降0.98吨标准煤(tce),比“十五”期末降低20%,主要污染物排放总量减少10%。
来源:新兴铸管集团有限公司