一、我国日前能源效率约为29%,比世界先进水平低10个百分点左右。提高能源效率的途径,从根本上说要靠科技进步和加强科学竹理。这是抓好节能工作的两个重要乎段。节能工作是一项技术含量高的复杂系统工程,涉及到设计、施工、运行、维打‘等诸多方面,能耗指标就是反映一个企业技术水平和竹理水平的重要的综合指标。 我们种在检测燕化炼油厂一热力去一催化主风机透平蒸汽线时,发现用岩棉保温的蒸汽线,岩棉的粘结剂己被400℃的蒸汽在管壁处烤成焦状,并与竹线壁形成缝隙,这样从缝隙中不断散热,使热能白白浪费掉。为此,我们决定与有关部门合作,对各种保温材料的经济厚度进行一次测试。
二、技术测试具体安排
1、 选择保温材料 试验所需保温材料由厂家直接提供,试验在动力厂去炼油厂三蒸馏中压蒸汽管道上进行,因为这条竹线只有φ150 mm粗细,管线温度较高,约400℃左右,所以我们课题名称为350~500℃设备及管道保温材料优选示范工程。 我们与全国能源基础与管理标准化技术委员会(简称材料应用技术分委会)合作,并请中国预防医学科学院环境卫生与卫生工程研究所承担工(www.cnbaowen.net)程测试工作,此项研究还得到了有关生产厂家的支持。我们于1994年9月至1995年12月在燕化炼油厂三蒸馏车间从动力厂来压力3. 5 MPa温度435±5℃蒸汽竹道上取25 m管线,对岩棉、微孔硅酸钙、岩棉一硅酸铝复合棉(两种)硅酸镁保温涂料等5种保温材料分别在管道以5m长使用一种保温材料,在一年中分为春、夏、秋季节进行测试。
2、 现场测试所用仪器及方法 根据国家保温竹道通则GB- 4272和GB-8174的规定,采用热流计法测定设备和管道表面的散热损失。用热电偶温度传感器(接触式)和红外辐射温度计(非接触式)测量设备及保温层表面温度。用日本才田风速计测外界风力情况。 1994年11月,对原保温材料的保温状况进行测试。1995年1月、4月、8月和12月对试验段进行测试,得到年平均散热损失值,并进行分析。
三、测试结果分析
测试数据经过处理后,按标准GB- 4274中允许最大散热损失下所需用量和价格列表。所用几种保温材料在工程中热损折合标油及保温热效率。
四、结论
1、 按照GB 4272- 92中的规定,设备管道表面温度为450℃时允许最大散热损失为244 W/,折合年损失热量为168 kg标油,在各厂家提供的施工厚度下,微孔硅酸铝散热损失为135.5W/,复合材料(1)为231. 6 W/,符合标准要求,但厂家提供的保温材料厚度未按“经济厚度”提供。微孔硅酸钙保温材料在国内外均被广泛使用在350~600℃的高温设备及管道上,由于它是微孔,硬质微孔内充满了空气,起到良好保温效果,实测80 mm就可满足标准要求,而供货厚度为120 mm,是不经济的。耐高温的硅酸铝复合岩棉在超过350℃以上设备和管道上,选用160kg/ 的容重也是合适的,选用100 mm厚度就可达经济效果。五种保温材料在厂家送货性能下,最佳经济厚度见图。
2、 三锅炉房到重油催化和一催化的蒸汽管线,建议选用保温效果较好的微孔硅酸钙来进行保温。因为这条热力管线较长,散热损失大,对机组运行很不利。